0 引 言 镍铁合金镀层以铁取代了部分镍,镀层色泽、韧性、整平性、硬度、套铬性能等都比纯镍镀层好,且其镀液性能也比光亮镀镍溶液好。因此,随着各种有效的光亮剂以及二价铁稳定剂的出现,防护装饰性镍铁合金工艺发展很快。然而,根据文献报导的工艺配方在进行工艺研究的过程中,发现该配方中最佳电流密度范围不正确。为此,通过利用Hull槽试验来重新确定正确范围。 1 试验过程 1.1 基体材料 低碳钢、铜,尺寸为O.3 dm×O.3 dm。 1.2电镀工艺流程 预处理一水洗一施镀一水洗; 预处理工艺流程:机械除锈一水洗一除油一水洗一活化。 1.3施镀 在试验过程中,最初采用低碳钢为基体材料,多次施镀试验所得镀层均起皮且发暗。初步分析认为,可能是预处理过程中试样产生了磁性,影响试样表面的电沉积,因本实验室没有消磁设施,故更换试样为铜基体材料。经多次试验调整后,终于得到不起皮镀层,但其颜色发暗,与资料描述不符。用JSM一550LV电子扫描电镜观察镀层表面形貌,如图1所示。 由图1可以看出,镀层表面有很多裂纹,说明该镀层不合格。经对该配方的各工艺条件分析,认为有可能该电流密度范围不正确,决定利用Hull槽重新确定最佳电流密度范围。 1.4 Hull槽试验 Hull槽是一种试验效果好、操作简单、所需溶液体积小的小型电镀试验槽。本试验槽体材料采用耐酸、碱的有机玻璃,以便于观察试验情况。采用250 mL Hull槽,如图2所示。 在Hull槽平行的两壁钻以若干小孔制成改良Hull槽,钻孔位置与尺寸不十分严格,该槽为开底,试验中直接浸在大槽里。Hull槽的阴阳极之间不是平行的,而是保持一定的角度,这是Hull槽的主要特点。 Hull槽的阴极尺寸为100 mm×70 mm×0.5 mm;阳极尺寸为63 mm×70 mm×5 mm,阳极材料与上述施镀试验中相同,为镍与DT一4高纯铁两块阳极。Hull槽的试验线路与一般电镀的线路相同,如图3所示。 为使试验电流强度稳定,采用稳压设备电源。在J一2 A下通电10 min,试验温度与上述施镀试验相同。 在Hull槽中,由于阳极到阴极各部分的距离不一样,故阴极各部分的电流分布也不均匀,在距离阳极近端阴极部分的电流密度较高,另一端则较低。试验结果如图4所示。 根据经验公式: Dk一J(5.1—5.24:logL) 式中:Dk—阴极某些电流密度值(A/dm2); I——试验时所采用的电流强度(A); L——阴极某处距近端的距离(cm),L值范围为0.635~8.255 cm。 试验所得光亮区为3~7 cm,计算各点电流密度,可得Dk一1.4~8.6 A/dm2。 1.5根据Hull槽试验结果进行施镀试验 试验结果如下: 试样均为0.09 dm2,I一0.5 A,I:0.9 A,镀层起皮;J—l A,J:1.2 A,J—1.3 A,J—1.35 A镀层光亮平整;J—1.4 A,镀层起皮。计算可得电流密度范围为5.6~7.5 A/dm2。 2试验结果与讨论 通过Hull槽试验确定正常电镀的电流密度大致范围,后经多次试验最终重新确定最佳电流密度范围为5.6~7.5 A/dm2。在该范围内,施镀所得镀层外观色泽光亮平整,无气泡裂纹,用划痕法测试结合力良好。电子扫描电镜下观察其表面形貌,如图5所示。 从图5可以看出,与图l相比镀层表面没有裂纹,排列致密。 经能谱分析,镀层中铁含量为21%,Ni为79%,是很好的磁性镀层。 将试样悬挂在5%NaCl溶液中,72 h后,取出观察无锈点,采用失重法计算其腐蚀速率为0.00l 886 8 g/(dm2·h)。由此可见,耐蚀性能良好。 因此,在该电流密度范围内所得镀层是合格的。 3 结 论 (1)利用Hull槽试验,最终得到正确的最佳电流密度范围。多次试验所得镀层非常理想,证明了该范围的正确性。 (2)试验证明,Hull槽是确定获得外观合格镀层的电流密度范围,帮助分析镀液产生故障原因的行之有效的好方法。 |