一、故障
镀锌件经稀硝酸出光液出光,三价铬兰白色钝化膜经镀层封闭剂封闭,烘干后,出现镀件外观呈黄色淡彩状。待出口的镀件因镀件外观不合格,而全部重新返工。
二、了解
据工艺员反映,以前生产一切都很正常,但最近却发生了问题。初始,他们认为是因异金属杂质而引起的故障,故用双氧水+锌粉+活性碳联合大处理,但故障未得改善。又疑FK-503三价铬兰白钝化液浓度不够,即作了调整,仍无改观;继而又怀疑FK-421锌镀层封闭液有问题,重新配了一槽,结果故障依旧。搞得晕头转向却又毫无办法,只得求助于专家解难。
三、观察
1、工艺流程:
电解去油→水洗→超声波去油→水洗→酸蚀→水洗→镀锌→水洗→3%硝酸出光→水洗→水洗→FK-503三价铬兰白钝化→水洗→水洗→FK-421液封闭→甩干→75。C烘干。
2、电镀生产:操作人员按工艺流程重新电镀――钝化――封闭――烘干,生产了一批镀件。
3、实件观察:
1)镀锌后,未经钝化处理烘干,外观白亮;
2)镀锌后,稀硝酸出光,经钝化处理烘干,外观呈黄色浅淡彩;
3)镀锌后,稀硝酸出光,经钝化并进行封闭剂处理,烘干,外观呈黄色浅淡彩。 四、思考
1、镀液前天刚进行双氧水+锌粉+活性碳大处理,了解到其用量和处理过程均无异常,应不存在有异金属杂质的影响;
2、电镀过程的工艺流程也未发现异样;
3、看了化验单,各成份均在工艺范围内,测镀液PH值为5.6,属正常;
4、刚做的霍尔槽试验结果,试片全光亮,说明镀液没问题;
5、怀疑出光液是否有问题?
五、试验
1、配制以下试验液:
1)用蒸馏水+现生产线上用的工业硝酸,配成3%水溶液1升,为1#液;
2)用蒸馏水+CP级瓶装硝酸,配成3%硝酸水溶液1升,为2#液;
3)用自来水+现生产线上用的工业硝酸,配成3%水溶液1升,为3#液;
4)用自来水+CP级瓶装硝酸,配成3%水溶液1升,为4#液;
5)生产线上的稀硝酸出光液取出1升,为5#液。
2、结果:
取同一槽镀锌件,分别在各标号出光液中出光后,进行兰白色钝化处理后烘干,观察镀件外观情况:
1#液——镀锌钝化烘干后,外观呈黄色浅淡彩;不合格;
2#液——:镀锌钝化烘干后,外观呈兰白光亮,
无杂色;合格;
3#液——:镀锌钝化烘干后,外观呈黄色浅淡彩;
不合格;
4#液——:镀锌钝化烘干后,外观呈兰白光亮,
无杂色;合格;
5#液——:镀锌钝化烘干后,外观呈黄色淡彩;不合格;
六、验证
取上述1~5#液各10毫升,分别用20%氢氧化钠水溶液,调PH至4后,各加入一小勺硫氰酸钾。发现1#,3#,5#试液有配位化合物深血红色出现,说明用前几天刚购进的工业硝酸配制成的出光新液,内含铁异金属杂质较高,而引起兰白色钝化膜呈黄色淡彩状故障。
七、决定
病因找到后,决定把生产线上的出光液倒掉,重新用CP级瓶装硝酸配制成3%的出光液,启用后,产品钝化膜外观呈兰白光亮,无杂色;合格。
八、体会
解决故障应:细心观察,冷静思考,认真试验,寻找原因。若盲目猜测,易造成误判,会给企业带来不必要的经济损失。 |