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钾盐镀锌故障及其处理方法:电流开不大,镀层易烧焦、发灰

放大字体  缩小字体发布日期:2012-04-14  浏览次数:1696

   可能原因

   原因分析及处理方法

(1)氯化锌含量低

 详见故障现象3(6)的原因分析及处理方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)pH值过高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pH值的大小,对氯化钾镀锌过程的影响非常大,镀液的pH值一般控制在4.5~6.5之间。pH值过高,镀液的光亮电流密度范围变窄,低电流密度区发暗,高电流密度区烧焦,镀层结晶粗糙,无光泽,而且镀层的结合力变差。如果pH值超过6.5,生成氢氧化锌沉淀,镀液会变浑浊,阳极

钝化,表面生成氢氧化物或碱式盐,槽电压升高,严重时镀层产生黑色条纹,pH值小于4时,有机光泽剂析出;pH值等于3左右时,将使镀层的阴极极化作用、电流效率、分散能力和深镀能力降低。此外,在低pH值条件下,镀液中的铁杂质离子无法形成沉淀,会导致铁离子积累,严重时镀层会出现黑色条纹,滚镀时更为明显

 处理方法:用5%稀盐酸调整pH值至工艺范围内

 附一:pH值为什么会缓慢上升?

 ①阴极析氢是导致pH值升高的最主要原因。在电镀过程中,虽然阴极电流效率达到95%以上,但仍有小部分的电流消耗于析氢,而使pH值升高

 ②钢铁件的溶解。氯化钾镀锌液的pH值为4.5~6.5,显弱酸性,而镀锌的主要材质是钢铁件,虽然镀液对钢铁件的溶解较弱,但当电镀形状较复杂的零件时,低电流密度区不能很快沉积上锌层,而发生化学溶解,部分氢离子被还原成氢气,而导致溶液的pH值升高,特别是在滚镀过程中,更易发生这类现象

 ③锌阳极的化学溶解。氯化钾镀锌的阳极电流效率大于100%,究其原因,主要是阳极的化学溶解造成的。虽然这一反应过程很微弱,但在镀槽长时间停用的状态下就表现得比较明显,尤其是纯度不高的锌阳极,化学溶解较为迅速

 附二:如何控制镀液pH值的稳定?

 ①长时间不生产时,应从槽内取出锌阳极,以免因阳极溶解造成锌离子浓度和pH值升高  

 ②及时取出掉人槽内的零件,否则钢铁件的化学溶解不仅

 

续:上述故障现象

   可能原因

   原因分析及处理方法

 

 

 

 (2)pH值过高

 

 

 

会造成镀液的pH值升高,还会形成铁离子的积累而污染镀液

 ③大面积的零件、形状复杂的零件或滚镀的零件电镀时,使用2倍的电流短时间冲击电镀,以防止或减少零件的低电流密度区无锌层沉积,而发生铁的化学溶解

 ④用5%的稀盐酸或5%的氢氧化钠调整pH值,切忌用浓盐酸或高浓度的氢氧化钠溶液调整镀液的pH值

 (3)添加剂含量少

 

 详见故障现象l(3)的原因分析及处理方法

 (4)硼酸含量过低

 详见故障现象2(4)的原因分析及处理方法

 

(5)阳极面积过小

 若阳极面积过小,在正常电镀的情况下,阳极电流密度过大,导致阳极钝化,锌离子浓度降低,电流开不大,光亮区的电流范围变窄,高电流密度区的镀层出现烧焦现象

 处理方法:刷洗阳极,增加阳极面积

 (6)氯化钾含量过低

 详见故障现象3(3)的原因分析及处理方法

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