氰化镀铜故障及其处理方法:镀层发暗,并有气流状的条纹
发布日期:2012-04-06 浏览次数:1359
该工厂的电镀钢铁件工艺为氰化镀铜一光亮镀镍一装饰镀铬。用以下试验检查故障原因: ①镀前处理有问题,用手工擦拭除油,并更换活化液,故障依然存在。 ②跳过氰化镀铜,直接镀亮镍后镀铬,故障现象消失,说明故障产生于氰化镀铜槽。 可能原因 | 原因分析及处理方法 | (1)镀液中铜和氢氧化钠太低 | 处理方法:分析调整镀液成分 | (2)镀液中有六价铬存在 | 进行赫尔槽试验,发现试验样板有暗色镀层并带有条纹。加0.2g/L保险粉,再试镀,条纹状镀层消失,工件高电流密度呈现细致半光亮镀层,说明是六价铬杂质在作祟 处理方法:同故障现象l(6)的处理方法 经检查发现,由于工件除油不良,将浦污带入氰化镀液中而造成。虽然氰化镀铜有一定的去污能力,但对于油污染较重者,仍会产生异常,严重时将会产生起皮等故障 处理方法:将镀液加热至50℃,加入2g/L十二烷基硫酸钠,使油污乳化,并剧烈搅拌30~60min,再加入5g/L活性炭,剧烈搅拌30~60min,静置2h后过滤,小电流电解后,试镀 |
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