环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀技术 » 电镀工艺 » 正文

变废为宝的清洁电镀新工艺(二)

放大字体  缩小字体发布日期:2012-11-12  浏览次数:1185
核心提示:因此,开发和推广电镀废水处理新技术,使废水中的镍、铬等贵重金属资源和水都得到回收利用,达到镍、铬电镀漂洗废水的零排放或微排放的目标,对推进镍、铬电镀乃至整个电镀工业实现清洁生产,对保护环境和提高资源利用率均具有非常重要的积极意义。
 

三、新工艺实施的经济效益

(一)镍回收设备的经济效益分析

运行费用
回收效益
项目
费用(元/天)
项目
效益(元/天)
电费
630
回收水
448
膜组件耗损
434
回收镍
5355
膜清洗费用
7
节省化学法处理费用
317.8
滤芯耗损
23.8
 
 
活性炭耗损
9.8
 
 
总计
1104.6
总计
6120.8
净回收效益
5016.2
元/天
年回收效益
1,504,860

注:1、以上包括三套镍回收系统的经济效益.

2、按镍的回收率90%,金属镍170元/kg计算; 3、按水的回收率80%,回收水4元/T计算。

(二)铬回收设备的经济效益分析

项目
费用(元/天)
项目
效益(元/天)
电费
61.6
回收水
576
树脂耗损
153.6
回收铬(按铬酐计)
1440
药剂费
1392
节省化学法处理费用
1124.8
滤芯耗损
10
 
 
总计
1617.2
总计
3140.8
净回收效益
1523.6
元/天
年回收效益
457,080

注:1、以上包括三套铬回收系统的经济效益

2、按铬的回收率90%,铬酐20元/kg计算; 3、按水的回收率90%,回收水4元/T计算。

(三)新工艺实施前后的经济效益对比分析

项目
化学法处理
“膜分离法”、“离子交换法”等新工艺处理
支出费用
1442.6元/天
1104.6元/天+1617.2元/天=2721.8元/天
回收水效益
448元/天+576元/天=1024元/天
回收镍铬总效益
5355元/天+1440元/天=6795元/天
节省化学法处理费
317.8元/天+1124.8元/天=1442.6元/天
实际支出
1442.6元/天见备注1
年废水处理费用
432780
年产生纯效益
- 432,780
1,961,940
投资回收期
1年左右
年废水排放量
90000
13200见备注2
年节水量
76800
年资源回收量
回收镍9000多公斤、铬10000多公斤

备注:1、“实际支出”项不含企业排污费。

2、“膜分离法”、“离子交换法”工艺自身需要消耗一定量的水。所以镍设备的水回收率80%,铬设备的水回收率90%。

四、 新工艺实施的社会效益

(一)减少环境污染,改善人类生存环境

电镀废水水质复杂,成分不易控制,其中含镍、铬、铜等重金属离子的含量高,毒性大,属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类及其他生物的生存环境都造成了极大的危害。

皮肤长期接触镍盐容易导致镍皮炎,严重时会出现表皮溃疡或湿疹样病损;镍进入人体后主要存在于脊髓、脑、五脏中,造成器官的慢性病变;镍能在生物和人体中积累,影响其生长发育,严重时可引起脑神经病变;镍还能导致肺癌、鼻癌等。

镀铬废水中的铬化合物中,主要含有六价铬,而六价铬毒性最强。铬化合物可以通过消化道、呼吸道、皮肤和粘膜侵入身体,引起恶心、呕吐、鼻炎、喉炎、皮炎、湿疹等,长期作用下,可以引起贫血、肺气肿、支气管扩张等病症,甚至可导致癌症,严重危害人类健康。

电镀废水中含有的重金属离子有害物质,即使经传统化学方法处理达标排放,仍存有大量污染物流进江河湖海,破坏环境,危及人类健康。近年来,因为电镀废水的违章排放致使河道水污染,从而发生较大规模中毒事件的报道屡见诸报端。

致元公司采用的电镀废水处理新工艺则设计的镍铬回收设备,实现了电镀废水的零排放或微排放,使企业大大减少了排放至自然水体的废水污染物的总量,具有明显的环境正效益。据初步测算,大长江电镀厂项目的实施可以使企业每年向环境减排电镀废水7.68万吨。

(二)节约自然资源,促进循环经济的发展

采用先进的“膜分离法” 、“离子交换法”等电镀废水处理新工艺来处理镀件清洗水,整个系统实现了闭路循环处理,系统的回收液可以完全达到回用标准,可返回漂洗槽循环使用,使企业大大提高了水资源利用效率,减少企业自来水的用水总量,节约了淡水资源的使用,缓解了淡水资源的短缺局面,改变了我国电镀工业的粗放型用水和废水处理的面貌。据初步统计,大长江电镀厂项目的实施可使企业每年节约用水7.68万吨。

致元公司采用的电镀废水处理新工艺不仅可以回收循环利用水资源,更重要的是可以回收再利用电镀废水中的镍、铬等贵重金属。而这些贵重金属在自然界的存量是有限的,随着工业用量的增大,它们将变得越来越稀有,最终枯竭。新工艺的应用将可减缓金属资源的枯竭进程,杜绝贵重金属资源的浪费,大大提高金属资源利用效率。新工艺通过循环利用水资源和金属资源,为人类节约了自然资源,避免了资源浪费,大大促进了我国循环经济的发展。

(三)改善产品质量,提高电镀产品的合格率

新工艺处理系统的回收水可完全达到电镀用水标准,且整个处理过程实行闭路循环处理,没有其他物质进入,系统处理性能稳定,其水质可靠、稳定。稳定可靠的水质提高减少了产品次品率的发生,提高了电镀产品的合格率,提高了企业的综合经济效益。

(四)推行清洁生产,改善电镀行业形象

国家为了促进清洁生产,减少环境污染,提高资源利用效率,促进经济与社会的可持续发展,各级政府已经制订了一系列的政策。同时对电镀等高能耗高污染行业已经实施强制性清洁生产审核。

致元公司采用的电镀废水处理新工艺,可以基本实现电镀废水的“零”排放,真正做到环保又经济,完全符合国家实施清洁生产,发展循环经济,建设节约型社会的相关要求。由于大长江电镀厂的含重金属电镀废水基本实现零排放,保证了公司的正常建设和运营,为公司达到清洁生产标准,获得“广东省清洁生产企业”称号作出了贡献,也为江门市“节能、减排”及污染物总量控制事业作出了贡献。如这种新工艺能向整个电镀行业全面推广,则可大大提升我国电镀行业的环保技术水平,并最终摘去“高能耗高污染”的高帽子,改善电镀行业的整体形象。

五、 新工艺推广的广阔前景

电镀广泛应用于机械、电子、国防工业等诸多领域。据不完全统计,我国有近20000家电镀企业,其中40%的电镀企业集中在珠三角、长三角,这两个地区的产值占全国产值的60%。我国电镀规模、产量及产值都己进人世界前列。当然,我国也成为了电镀污染大国。我国电镀行业每年排放40~50亿m3电镀废水,仅广东省每年电镀废水排放量就达6000多万吨,占全省工业废水排放总量的4%左右。

电镀的镀种很多,其中,镍、铬电镀是应用最广泛的镀种。在电镀生产过程中,必然会相应产生含镍、铬的漂洗废水。根据我国污水综合排放标准(GB8978-1996)规定,镍、铬属于国家严格控制排放的一类污染物。然而,当前国内电镀厂仍广泛应用化学法处理含镍、含铬废水,致使镍、铬等重金属进入了污泥,昂贵的镍、铬资源不仅不能回收利用,而且将成为二次污染物危害环境。

因此,开发和推广电镀废水处理新技术,使废水中的镍、铬等贵重金属资源和水都得到回收利用,达到镍、铬电镀漂洗废水的零排放或微排放的目标,对推进镍、铬电镀乃至整个电镀工业实现清洁生产,对保护环境和提高资源利用率均具有非常重要的积极意义。

工业应用结果表明,致元公司开发的电镀废水处理新工艺技术先进,能回收镍、铬等贵重金属资源和水资源,实现镍、铬漂洗废水零排放的目标,同时具有很好的经济效益和社会效益。本工艺具有很好的推广应用前景。

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2