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研究解决铸铝合金零件镀银层脱落难题

放大字体  缩小字体发布日期:2019-12-18  作者:周瑛张红军  浏览次数:944
核心提示:铸铝合金零件由于具有质量轻、导电性好、铸造成型成本低,便于加工等优点,在现代工业中得到了广泛应用。在高压电器产品中,导体

铸铝合金零件由于具有质量轻、导电性好、铸造成型成本低,便于加工等优点,在现代工业中得到了广泛应用。在高压电器产品中,导体连接部位一般都要求镀银,用来减少接触电阻,应用较多的则是铸铝合金零件材料,但是由于铸造工艺特性决定了其材料表面结晶粗大,组织内部气孔、砂眼、疏松多孔等缺陷,造成铸铝合金零件镀银层结合力不良",经常出现一定比例或批量镀层起泡、脱落现象,造成导体接触电阻增大,从而影响了导体的导电率。因此,研究如何减少铸铝合金零件材料缺陷,提高镀银层质量的途径,对高压电器行业有着重要的意义。对一般的铸铝合金零件,除了电镀关键工艺之外,零件的材料组织及结构状况,也是铸铝合金零件得到良好结合力镀层的关键所在。本文从微观组织和化学成分方面进行了探讨,采用不同的工艺处理方法,解决了铸铝合金零件镀银脱落的问题。

01 铸铝合金零件镀层脱落原因分析

在高压电器产品中,导体往往需要多部位镀银处理,由于铸铝合金零件自身存在的种种原因,很难保证各部位镀层全部合格,因铸铝合金零件所含元素的种类和含量不同,有多相组织,表面的化学成分不均匀及致密差异很大,特别是存在微观的铸造缩孔、砂眼、疏松等缺陷,其镀银处理过程中,微孔内异物不容易清洗干净,残留溶液再次返出,造成镀层起泡、脱落,零件返工率较高,而且由于毛孔现象,孔内部储存的气体和残留的溶液随着时间的延长,产生的膨胀力拼发会腐蚀周围的金属,渗透到表面镀层结合部位,与金属铝、锌等发生反应,产生的氢气造成镀层起皮、脱落等质量缺陷。虽然水洗可降低镀层表面残留电解液,但对于零件微观孔隙,反复水洗方法效果不太明显。

02 试验方案
镀银主要工序为:脱脂一碱侵蚀一酸洗一浸锌一镀铜一预镀银一镀银。图1是GIS产品用于导体连接的中间触座,材质是ZL101A,图样要求三个部位镀银处理,分别标识为A区、B区和C区,该件多次镀银处理后镀层依然起泡,查看零件起泡部位可见明显小砂限(见图2),经分析是零件微孔内存在异物,为了阻止零件内的溶液渗出影响后续镀层的结合力,方案一是零件在脱脂前,首先对零件进行加热烘烤,目的是:(1)把零件微孔内的气体排除掉;(2)将微孔内残留的电解液蒸发干净,以防止微孔溶液向外渗透,从而保证铸铝合金零件后期镀层结合力,把零件放入烘箱内,经过170C、2h的加温烘烤后,再按照以上镀银工艺流程进行处理,分别检查A区、B区和C区三个部位的镀银质量情况,发现B区和C区银层有所改善,没有出现起泡现象,而A区镀银层依然起泡,可见起泡部位都出现在同一镀银面上。

 


 

 


 

试验方案二

对以上触座三个镀银面分别取样,进行化学成分和微观组织分析。1化学成分分析采用光谱仪对样件的化学成分进行检测,检测结果显示,其材质成分符合ZL101的国家标准,是合格的。2金相分析按照《JB/T7946.3铸造铝合金针孔》在放大200倍的金相显微镜下,分析A、B、C三处的针孔度。金相图片见下图所示。

 


 

03

解决方案

图3(a)、(b)、(C)是零件A、B、C三个区域的组织形貌照片,从图3(a)可看出,A处针孔直径为0.9mm,组织最为疏松,针孔较多较大,B处最大针孔直径为0.3mm,组织存在小针孔,C处最大针孔直径为0.15mm,组织较为致密。可见,零件镀银层起泡与其材质致密性有很大关系,A处本身材质较为疏松,针孔、砂眼较多,那么经过电镀处理后,进入微孔内溶液不容易清洗干净,孔内部残留溶液慢慢渗出,造成镀层起泡、脱落等质量问题。通过和铸造专业人员一起对零件起泡部位进行分析得知,A区域是零件铸造期间的浇冒口,存在较多夹渣、窝流、缩孔、化学成分偏析等不可避免的缺陷。解决方法是零件铸造期间对A区域冒口结构进行改进,如图4所示:1)减少冒口与镀银面的接触面积,将镀银面的40%与冷铁接触,余下的镀银面积与冒口接触;2)将砂芯(与冒口接触部分)用绝热填充,将金属型(与冒口接触部分)钻许多孔,孔内填充绝热材料。采取以上方法是使较大热容量聚集在浇冒口部位并均匀散热,以减少镀银面与冒口接触面积,达到镀银面快速冷却而冒口又能实现充分补缩的目的,从而降低A区域产生针孔、砂眼等不利因素。

 


 

采用以上方案后,重新铸造加工一批零件,按照镀银工艺流程进行处理,试验结果得到的镀层比较致密、光亮,没有出现起泡脱落情况。零件镀银后质量合格情况统计见表1。

 


 

从12统计结果看出,对于铸铝合金零件采用方案一与方案二二处理后,镀银层合格率有较大提高,虽然增加了零件成本,但降低了零件废品率,解决了生产难题,总的经济效益还是明显的。个别零件螺纹部位起泡,分析是防护螺堵没有拧紧,溶液清洗不干净所致。

04 结论

通过对零件材料的分析以及试验验证,得出解决铸铝合金零件镀银层质量问题的措施:1、铸铝合金零件镀银处理前增加--道加热烘烤工序,以消除零件内部异物、气流等不利因素的产生。2、铸铝合金零件浇冒口尽量不放在镀银面上,受零件结构的限制,在浇冒口不能避开镀银面的情况下,减少冒口与镀银面的接触面积,使得浇冒口具有较大热容量,降低浇冒口镀银面产生针孔、砂眼的不利因素,从而提高镀银层结合力。

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